基于 S7-200PLC 的稱重儀表設(shè)計
我公司有5臺立磨礦渣微粉生產(chǎn)線和2臺球磨水泥生產(chǎn)線,測量成品庫底稱重倉倉重的一次儀表為4只均勻布置的稱重傳感器,二次儀表為XK3101型稱重顯示控制器,其使用溫度應(yīng)低于40℃,一次儀表和二次儀表之間的有效傳輸距離20 m。在生產(chǎn)中,由于現(xiàn)場灰塵較多,環(huán)境溫度較高,稱重顯示控制器經(jīng)常出現(xiàn)倉重不準(zhǔn)、數(shù)據(jù)跳變或者控制器損壞的現(xiàn)象,影響到放料系統(tǒng)的正常運(yùn)行。我們曾嘗試將二次儀表轉(zhuǎn)移到庫外側(cè),但由于傳輸距離的限制,造成信號失真無法使用。2014年1月,通過使用西門子S7-200PLC控制器,利用EM235模擬量輸入輸出模塊的設(shè)計改造,實現(xiàn)了對稱重倉倉重的精確計量。
1改造方案
1)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。使用PLC和觸摸屏代替XK3101型稱重顯示控制器,將稱重傳感器測量信號通過PLC在現(xiàn)場觸摸屏上進(jìn)行顯示,同時,PLC將稱重信號遠(yuǎn)傳至中控室。
2)在觸摸屏上,實現(xiàn)對倉重的標(biāo)定功能,通過PLC程序的數(shù)據(jù)運(yùn)算,確定標(biāo)定系數(shù)。3)實現(xiàn)倉重的精準(zhǔn)計量。實際倉重值=(測量倉重值-零點標(biāo)定值)×標(biāo)定系數(shù)。
2改造實施1)稱重系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)見圖1。
圖1稱重系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)
標(biāo)定(以1號成品庫稱重倉為例,倉重量程 0~30 t,對應(yīng)倉重傳感器信號 0~6.0 mV)。①點擊觸摸屏“標(biāo)定”按鈕,輸入正確的口令,標(biāo)定區(qū)各按鈕和數(shù)據(jù)文本框為使能狀態(tài),同時“返回”按鈕為可見狀態(tài)。②將倉內(nèi)物料排空,實際倉重值為 0 t,倉重傳感器測量信號=0.36 mV,按下觸摸屏 “零點標(biāo)定 ”按鈕,PLC 將倉重測量 mV 值轉(zhuǎn)換為實際值賦予變量 W0,則零點標(biāo)定值 W0=1.80 t,即皮重為 1.80 t。③稱重 0.35 t 的物料放入倉中,倉重傳感器測量信號=0.428 mV,在觸摸屏上 “實際倉重 ”文本框中輸入 0.35,按下觸摸屏“實物標(biāo)定”按鈕,PLC 將倉重測量 mV 值轉(zhuǎn)換為實際值賦予變量 W1, 則實物標(biāo)定值W1=2.14 t。 按下“計算新系數(shù)”按鈕,PLC 計算標(biāo)定系數(shù)=0.35/(W1-W0)= 1.029 4,按下“修改新系數(shù)”按鈕,在觸摸屏“新系數(shù)”文本框中顯示標(biāo)定后的新系數(shù),同時“原系數(shù)”文本框更新為新系數(shù)。④點擊觸摸屏“返回”按鈕,標(biāo)定區(qū)各按鈕和數(shù)據(jù)文本框為禁止?fàn)顟B(tài),同時“返回”按鈕消失。3)生產(chǎn)中,4 個倉重信號在 PLC 中累計求和后計算平均值以得到更加精確的倉重值, 計算實際倉重值=(倉重平均值-零點標(biāo)定值)×標(biāo)定系數(shù),如倉重信號分別為 3.59 mV、3.60 mV、3.61 mV 和 3.60 mV, 對應(yīng)倉重平均值=18.0 t, 則實際倉重值=(18.0-1.8)×1.029 4=16.68 t,實際倉重值在計量區(qū)進(jìn)行顯示。
3.結(jié)束語
基于 S7-200PLC 的稱重儀表計量準(zhǔn)確度高,響應(yīng)速度快,穩(wěn)定性好,操作簡單,安裝和調(diào)試方便,降低了故障率,滿足了生產(chǎn)需要。 在成本上,我公司每年采購的 XK3101 型稱重顯示控制器在 20 臺左右,每臺成本約 6 000 元,使用壽命平均僅 6 個月;改造后,每套設(shè)備成本僅 2 000 元,使用壽命可達(dá) 7 年,平均每年節(jié)省成本達(dá) 11.7 萬元。