本文對(duì)較小應(yīng)變孔內(nèi)粘貼BB結(jié)構(gòu)應(yīng)變計(jì)稱重傳感器的零點(diǎn)輸出變化進(jìn)行了分析,以提出該類稱重傳感器零點(diǎn)變化的原因。
我公司為一客戶制作的一款特殊結(jié)構(gòu)稱重傳 感器,其零點(diǎn)輸出要求在± 0.015mV/V的范圍內(nèi), 但該零點(diǎn)性能在補(bǔ)償后總是存在一定的變化,80% 的產(chǎn)品在快出廠時(shí)因其零點(diǎn)性能超差需進(jìn)行返工, 為了查找影響零點(diǎn)變化的因素,我們進(jìn)行了多方 面的試驗(yàn),最終找到了零點(diǎn)變化的原因。
該稱重傳感器結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,彈性體為鋁合 金材質(zhì),表面做了鍍鎳處理,簡(jiǎn)稱為“R稱重傳 感器”,該稱重傳感器為雙輸出稱重傳感器,僅就 應(yīng)變部位而言和平行雙孔梁結(jié)構(gòu)較為相似,如圖1 所示。
所用應(yīng)變計(jì)為我公司BF350-2BB-A型應(yīng)變 該應(yīng)變計(jì)絲柵為一橫一豎結(jié)構(gòu),具體如圖2所示。
在制作初期該稱重傳感器的零點(diǎn)輸出溫度漂 移較難補(bǔ)償,經(jīng)過(guò)反復(fù)試驗(yàn)、摸索后該問(wèn)題得到 了解決。開始發(fā)現(xiàn)零點(diǎn)輸出不穩(wěn)定后,我們懷疑 是鍍層問(wèn)題造成,因此對(duì)有鍍層產(chǎn)品和無(wú)鍍層產(chǎn) 品的零點(diǎn)輸出進(jìn)行了對(duì)比試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表1 所示。
從表1數(shù)據(jù)看出鍍層不是影響零點(diǎn)輸出變化 的主要因素。
該稱重傳感器粘貼應(yīng)變計(jì)處,應(yīng)邊孔的直徑為^ 11mm,我們尋找平行雙孔梁結(jié)構(gòu),應(yīng)邊孔大 小接近^ 11mm應(yīng)邊孔的彈性體,將R型稱重傳 感器所使用的應(yīng)變計(jì)分別粘貼在^ 11mm應(yīng)邊孔彈性體的內(nèi)孔及表面,監(jiān)測(cè)其零點(diǎn)輸出的變化, 試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示。
從表2數(shù)據(jù)可看出應(yīng)變計(jì)粘貼在表面的產(chǎn)品
零點(diǎn)輸出變化很小,但粘貼在應(yīng)變孔內(nèi)的產(chǎn)品零 點(diǎn)輸出變化較大。 因此得出結(jié)論:應(yīng)邊孔的結(jié)構(gòu)是造成零點(diǎn)輸出變化的主要原因。 理論分析:孔徑為^ 11mm,孔內(nèi)粘貼BB (絲柵一橫一豎)的應(yīng)變計(jì)后,因應(yīng)變孔較小,應(yīng)變計(jì)彎曲較大,受外界環(huán)境影響后,橫、豎柵阻 值變化不一致,導(dǎo)致傳感器的零點(diǎn)輸出較難控制。 找到影響因素后,為了解決該問(wèn)題,經(jīng)和客戶協(xié) 商,建議客戶將應(yīng)變部位的結(jié)構(gòu)改為如圖3所示。
更改結(jié)構(gòu)后的貼片部位較為平整,橫、豎柵 阻值變化相當(dāng),傳感器的零點(diǎn)輸出比較穩(wěn)定,以 下為更改結(jié)構(gòu)后的試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表3所示。